劉遂明:帶領團隊突破多項技術 一技術帶來千萬元訂單

        恒溫注塑車間內,劉遂明俯下身子,雙眼隨著點膠機細小的針頭不停轉動,眼見調制好的膠水,準確無誤地點入注塑產品的細縫里,他才終于舒了一口氣。歷時240多個日日夜夜,劉遂明引進并成功攻克國內小膠量發泡硅膠點膠工藝,這項技術不僅幫助企業獲得上千萬元訂單,還有望打破國外長期壟斷的局面。

        干練、專注,這是惠州市華陽精機有限公司(以下簡稱“華陽精機”)注塑部經理劉遂明給人的第一印象。他從一名普通的模具維修員做起,立足本職崗位、刻苦鉆研業務,逐步成長為精密注塑團隊領頭人,以實際行動詮釋勞動者之美。

      劉遂明在生產車間檢查產品質量。惠州日報記者湯渝杭 攝

        攻克小膠量發泡硅膠點膠工藝

        2007年9月,劉遂明畢業進入惠州市華陽集團股份有限公司(以下簡稱“華陽集團”)工作。3年后,他從華陽集團全資子公司——華陽精機注塑部一名普通的模具維修工開始,經歷12年持續創新和堅守,帶領注塑部團隊,積極推行精益改善,開展TPS(豐田生產模式)活動,部門人均產值屢創新高,在注塑行業達到領先水平。他也從一名技術員逐漸成長為工程師、部門負責人。

        劉遂明帶領團隊在精密注塑領域攻堅克難,實現多項技術突破。2020年底,一位大客戶找到他們,表示有一種注塑產品小膠量發泡硅膠點膠工藝,以前都是從國外進口,這次看他們能否實現技術上的突破。“雖然只是兩種A、B膠的混合,但如何達到最佳發泡效果,對溫濕度和調配比例,乃至攪拌頭的形狀都有非常嚴格的要求。”

        受領任務后,劉遂明帶領團隊日夜鉆研,歷時8個多月,成功突破了A、B膠空氣混合比例控制這一大瓶頸,并克服了混膠區配比均勻性,管道回路、混膠區溫度控制,小尺寸點膠頭制作等難點,確認攻克國內小膠量發泡硅膠點膠工藝并穩定生產,助力企業一舉獲得上千萬元訂單。

        目前,該項技術已實現小批量生產。在華陽精機一個恒溫注塑車間內,一臺大型點膠機正在進行小膠量發泡硅膠點膠作業,待針頭將膠水準確無誤地點入注塑產品細縫后,劉遂明隨手拿起產品,仔細查看點膠效果。“這個產品還要進入烤箱發泡,才能達到最佳效果。”劉遂明介紹,雖然產品已實現小批量生產,但大批量還是有不少技術難題需要攻關,這也是他和團隊下一步工作的重點。

        “技術的突破、工藝的改善需要持之以恒。”劉遂明舉例說,2019年1月,某型產品在生產過程中,持續出現脫模的不良現象,造成物料成本和生產過程的浪費。“產品非常薄,很容易受溫度和模具光滑程度影響,脫模時出現變形、無法正常脫離等情況,導致產品不良率增大。”

        針對這種情況,劉遂明帶領團隊一頭扎進實驗室。調整改善工藝、模具拋光處理、材料添加離型劑……經過1個多月的反復對比驗證、數百次試錯,劉遂明最終找到改良方案,為公司創造了可觀的經濟效益。

        提高工藝水平大幅降低產品不良率

        恪盡職守、銳意進取。面對充滿不確定性的外部環境,作為華陽精機年輕的業務骨干,劉遂明帶領團隊取得良好經營效益的同時,不忘傳幫帶,為公司培養一批技術骨干。為激發團隊活力,提升工作動力和目標,2020年,劉遂明通過改善生產現場,組織班組比賽,互幫互助提高工藝水平,將產品不良率從2.6%降到0.08%,大幅度降低制造成本,得到高度認可。

        “雖然產品不良率已經降到0.08%,但我們還是要求把‘零’不良率作為目標。”劉遂明介紹,2018年,該公司注塑部招進7個技術人員,由于之前來自不同公司,經營理念和想法各不相同。為此,他將技術團隊和制造團隊充分整合,制定了統一目標,利用規則的確定性來應對各種不確定性,短短幾年間取得了不錯成績。

        智慧和汗水的背后是沉甸甸的收獲,劉遂明先后獲得“華陽精機技術革新獎”、“華陽精機效率改善獎”、“華陽集團2021年度訂單交付貢獻獎”、仲愷高新區“優秀技師”、惠州市“金牌工人”等榮譽。日前,2022年廣東省慶祝“五一”國際勞動節暨勞模表彰大會在廣州舉行,劉遂明獲得“廣東省五一勞動獎章”榮譽稱號。

        “這不僅僅是一種榮譽,更是一種責任。”劉遂明說,面向未來,他將繼續深耕精密注塑領域,帶領團隊開拓奮進,發揚工匠精神,在“高精尖”領域持續發力,不斷夯實華陽精機精密模具技術的核心競爭力,助力公司發展再上新臺階,為客戶創造更大價值。

        人物名片

        劉遂明,男,漢族,1988年6月出生,中共預備黨員,現任惠州市華陽精機有限公司注塑部經理。先后獲“華陽精機技術革新獎”、“華陽精機效率改善獎”、仲愷高新區“優秀技師”、惠州市“金牌工人”、廣東省五一勞動獎章等榮譽。

        惠州日報記者劉豪偉

      編輯:任己章