中海油惠州石化一次次攻堅(jiān)克難“馴服”大裝置

        截至3月10日,中海油惠州石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“惠州石化”)煤制氫聯(lián)合裝置一號(hào)氣化爐運(yùn)行周期達(dá)73天,單爐運(yùn)行時(shí)間再創(chuàng)歷史新高。通過多次實(shí)踐證明,惠州石化通過不斷優(yōu)化路徑、開展技術(shù)改造,裝置運(yùn)行日趨穩(wěn)定,E-Gas水煤漿加壓氣化技術(shù)的中國(guó)方案初見成效。

        “這兩年煤制氫裝置發(fā)揮了巨大作用,如果沒有它越來越好的運(yùn)轉(zhuǎn),我們的氫氣原料是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的!被葜菔笨偨(jīng)理賀勝如感嘆道,“為了把這個(gè)裝置‘馴服’,煤制氫部的人員屢敗屢戰(zhàn),備受煎熬也拼盡了全力!

        

      通過不斷優(yōu)化路徑、開展技術(shù)改造,煤制氫聯(lián)合裝置運(yùn)行日趨穩(wěn)定。

        花費(fèi)一年半時(shí)間鉆研600多頁英文專業(yè)書籍

        惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置是國(guó)內(nèi)引進(jìn)的首套應(yīng)用E-Gas水煤漿加壓氣化技術(shù)裝置,目前全球僅有3套。與以往的煤制氫裝置相比,該裝置碳轉(zhuǎn)化率更高、熱利用效率更高、耗氧更少,唯一的“缺點(diǎn)”就是工藝系統(tǒng)太復(fù)雜。放眼全球,可借鑒的經(jīng)驗(yàn)非常有限。

        2016年9月,惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)顯雛形,但裝置內(nèi)部控制系統(tǒng)的配置卻遇到了問題。氣化爐全過程自動(dòng)化控制系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“順控系統(tǒng)”)是煤制氫裝置的重點(diǎn)系統(tǒng),能夠大大提高裝置運(yùn)行的效率和安全性。然而,國(guó)外廠商并不提供順控系統(tǒng)邏輯圖,順控組態(tài)工作難以進(jìn)行。

        “就好像面對(duì)一臺(tái)電腦,只有粗略的理論說明,卻沒有軟件包和技術(shù)指導(dǎo),我們得自己把軟件做出來!必(fù)責(zé)順控開發(fā)編制的工程師吳同舫說。

        面對(duì)一本厚達(dá)600多頁的全英文順控理論敘述,并不精通英文的吳同舫陷入了迷茫,但他沒有輕易放棄!罢荒臧霑r(shí)間,我們天天鉆研這些東西,對(duì)這些資料熟悉到可以背誦!眳峭持钢郎舷翊u一樣又大又厚的順控書籍說。最終,他吃透了厚厚的純英文敘述,把文字轉(zhuǎn)化成邏輯功能圖,再將邏輯圖編制成計(jì)算機(jī)語言,還編寫了近4萬字的順控說明,幫助同事快速上手與理解。

        2018年1月,順控進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試階段,任務(wù)同樣艱巨。擺在他們面前的,單單調(diào)節(jié)閥和切斷閥就超過1000臺(tái),遠(yuǎn)程儀表信號(hào)數(shù)以百萬計(jì)。吳同舫帶領(lǐng)8名順控開發(fā)攻關(guān)小組成員與建設(shè)單位、操作系統(tǒng)廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)聯(lián)合確認(rèn),他們以愚公移山的精神將這項(xiàng)不可能的任務(wù)變成現(xiàn)實(shí)。2018年7月,順控系統(tǒng)一鍵啟動(dòng),煤制氫裝置如期開車成功。外國(guó)廠家工程師來現(xiàn)場(chǎng)時(shí)都連連感嘆:“你們的順控比我們?cè)瓉淼倪要順!

        

      煤制氫團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難,解決技術(shù)難題。

        緊張忙碌三個(gè)月開發(fā)出新型號(hào)國(guó)產(chǎn)濾芯

        說到“煤制氫”的工藝,它其實(shí)不是用煤來制造氫氣,只是以煤為媒介,將氫氣從水里“搬”出來!鞍徇\(yùn)”過程中需要經(jīng)過一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),而實(shí)現(xiàn)這些化學(xué)反應(yīng)則需要整個(gè)裝置中每一個(gè)部件都處在恰到好處的狀態(tài),每一個(gè)步驟都準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行。

        煤制氫聯(lián)合裝置就像一個(gè)精密編織的巨型系統(tǒng),其中任何一個(gè)微小環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會(huì)影響整體的平穩(wěn)運(yùn)行。一個(gè)個(gè)困難磨礪著這支團(tuán)隊(duì),也在檢驗(yàn)著中國(guó)方案的可行性。

        焦過濾器是氣化裝置三大核心設(shè)備之一,而濾芯是焦過濾器運(yùn)行的核心。原裝進(jìn)口濾芯使用壽命只有40天左右,這導(dǎo)致焦過濾器壓差上升快,難以保持裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

        考慮到進(jìn)口濾芯更換頻繁帶來的高昂成本,煤制氫運(yùn)行部氣化工藝主管周建欣帶領(lǐng)小組成員,聯(lián)合國(guó)內(nèi)濾芯制造廠商,準(zhǔn)備合作開發(fā)新型號(hào)濾芯,向這一難題發(fā)起沖擊。

        煤制氫運(yùn)行部和制造單位技術(shù)人員連續(xù)奮戰(zhàn),對(duì)比數(shù)據(jù)、收集資料,制訂、論證、確認(rèn)改造方案……一群人馬不停蹄忙碌了三個(gè)月,新型號(hào)濾芯終于完成,國(guó)產(chǎn)濾芯在眾人期待中投入焦過濾器接受實(shí)踐的檢驗(yàn)。

        “40天后,試用結(jié)果表明,在相同運(yùn)行條件下,新型號(hào)濾芯的壓差遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原裝濾芯的壓差,可以滿足更長(zhǎng)周期的運(yùn)行要求!敝芙ㄐ勒f。

        印度煤制氫裝置代表團(tuán)來惠州石化取經(jīng)

        當(dāng)中國(guó)惠州的這套E-Gas煤制氫聯(lián)合裝置運(yùn)行面臨重重挑戰(zhàn)之際,另一套稍早于中國(guó)投產(chǎn)的印度裝置也出現(xiàn)了許多棘手問題。順利通過一次次“打怪升級(jí)”的惠州石化煤制氫團(tuán)隊(duì)與第三方公司密切合作,以國(guó)產(chǎn)化的方式徹底解決了產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)及貨源問題。

        2019年7月,印度煤制氫裝置代表團(tuán)一行來到惠州石化,向中國(guó)煤制氫裝置取經(jīng),就工藝、設(shè)備等方面出現(xiàn)的問題和解決辦法進(jìn)行了分享探討。印度交流團(tuán)隊(duì)滿載而歸,“我們的操作方案、解決方案都和他們進(jìn)行了分享。印度也開始試用我們國(guó)產(chǎn)的濾芯、反吹閥、光纖!敝芙ㄐ勒f。這是一次雙贏的互動(dòng),中國(guó)方案、中國(guó)產(chǎn)品走出去,接受更廣闊市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

        去年10月,國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)緊張,惠州石化煉油二期滿負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)氫氣的需求居高不下。經(jīng)過3年磨礪的煤制氫團(tuán)隊(duì)逐漸摸清裝置“脾氣”,對(duì)各類問題也能快速有效解決。

        惠州石化持續(xù)加大煤制氫技術(shù)的優(yōu)化攻關(guān),并將副產(chǎn)的二氧化碳資源作為化工原料供應(yīng)給大亞灣石化區(qū)其他企業(yè)進(jìn)行加工再利用,每年可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排10萬噸。將綠色和清潔進(jìn)行到底,這是惠州石化煤制氫人不變的追求。

        文/圖 惠州日?qǐng)?bào)記者匡湘鄂 歐陽德輝 通訊員何東增 王震 湛小翠

      編輯:小麗
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